行业动态

现象:冶炼过程中,CO成分波动大,造成煤气时而回收,时而放散。而在分析空气时,能保持CO在0%左右。

原因分析
1)一般来说,冶炼过程中,CO成分在到达回收要求后,如果转炉没有大喷或者事故吹炼中断,CO成分一般都会维持在45%~60%之间,而不会造成煤气反复回收的情况;

2)分析出来的成分大小取决于进入分析仪的CO气体量。如果分析出来的CO成分波动大,则表明进入分析仪的CO的气体量变化大;

3)引起气体量变化大的因素有流量计故障:损坏、积水、进水等。流量计积灰、进水原因:前道处理工序出现异常,如冷凝器排水、过滤器排水用蠕动泵不能正常排水;

4)引起气体量变化大的另一个因素为烟雾过滤器滤芯堵塞,由于滤芯堵塞,将影响到通过滤芯的流量,最终影响进入分析仪的流量;

5)气体采样泵工作异常,也将影响到进入分析仪的流量;

6)分析仪的输出接线端子松动,导致输出异常。

转炉冶炼蠕动泵


解决措施

1)用标准气对分析仪进行标定;

2)检查流量计的流量是否在规定范围内(约1L/min),如果流量波动则需要进行检查流量计和其他元器件的状态;

3)如果流量计积水,则进行排水或更换流量计,然后检查排水蠕动泵的工作状态;

4)如果流量计无积水则需检查烟雾过滤器滤芯颜色是否呈现黑色,如果是则更换滤芯 ;

5)如果流量计无积水、蠕动泵、滤芯等正常,则检查蠕动泵的工作状态。检查可以通过将采样泵出口直接连通放散流量计,观察、调整放散流量计的流量是否在泵的额定流量左右,如果相差大,则更换采样泵;

6)若排除流量计积水、蠕动泵、滤芯、采样泵等异常的因素,则流量计本身可能已经损坏,则更换流量计;

7)观察分析仪的显示屏数据与远程数据是否一致。


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